一、经过
(一)时间
2018年11月11日14点03分。
(二)地点
内蒙古某热电有限公司1号机汽机主厂房。
(三)事件后果
1.人员伤亡情况:
无人员伤亡。
2.直接经济损失:
(1)材料费
a.自密封圈:材质为石墨,规格型号为Φ298×270×40×45度,更换1个,材料费1000元。
b.加工合金螺栓:规格型号为M20×90mm,更换12条;材质为30cr,配套螺母更换8个,加工费合计1160元。
(2)人工费:
由蒙电一建维护单位进行检修、更换,未发生人工费。
直接经济损失总计2160元。
(四)事件简要经过
11日8时17分,某热电运行值班员在集控室听到汽机厂房突发漏汽声,值长立即令1号机主值监视画面、查看参数变化,令巡检远距离查看泄漏情况。此时,1号机组负荷112MW(背压运行),主汽压力13.2Mpa,主汽温度535℃,主汽流量442t/h,再热温度538℃,再热压力2.3Mpa。
11日8时20分,热电值长通知安监部值班人员撤离汽轮机厂房保洁人员并清点人数,设置现场安全隔离。联系设备部部长组织进行现场查看,汇报热电生产部门负责人和公司领导。
11日8时30分,主汽压力、温度、流量等参数正常。设备部汽机室、部门人员现场观察泄漏点,由于漏汽声音较大,无法准确确定漏点位置,只能判断在1号机4.5米位置附近。安监部疏导现场工作人员,设置隔离,禁止无关人员靠近泄漏点区域。公司值班人员现场决定降负荷,待压力下降后确定泄漏点。
11日8时37分,向中调申请1号机组降负荷,经调度同意后,值长令1号机主值降负荷,并开启高调门降压力。
11日10时20分,降负荷至20MW,现场确定泄漏点为左侧电动主汽门门体与门架结合面,初步判断为自密封垫损坏泄漏。
11日13时40分,经现场分析判断,确定漏汽位置无法在运行中处理,并已制定好处理方案,决定停机降压处理。
11日13时42分,申请中调同意后,进行停机。
11日13时45分,联系热力公司,告知供水温度会有所下降,预计时间为20小时。
11日14时03分,1号机组打闸,汇报中调。
11日22时50分,具备检修条件,进行电动主汽门的解体检修工作。
11日23时30分,解体发现阀体内密封圈只剩两条宽约3mm,长80mm的残渣,电动门铜套等其他部件外观无异常。
12日07时55分,检修工作结束,1号锅炉启动升温升压。12日11时58分,机组并网。
二、事件报告
三、现场勘查
1、热电1号机组左侧电动门支架固定螺栓断裂5根,其中4根在解体过程中断裂,固定螺栓有3根有明显拉长现象。
2、电动头推力轴承活动灵活,铜套完好、没有铜屑。
3、门杆压兰、外侧盘根无异常,无冲刷痕迹。
4、自密封固定环、四分环、门盖等密封部件无异常,无冲刷痕迹。
5、密封腔内自密封圈只有少量残渣、最大的两条宽约3mm,长80mm。
6、解体、回装过程顺利,无卡涩、部件不能就位等异常现象。
解体后现场分析结论:最初的故障点为自密封圈损坏,自密封圈损坏后,蒸汽瞬间喷出,冲击电动门门架,导致门架螺栓出现拉长、断裂现象。
四、事件原因初步分析
(一)直接原因
电动主汽门自密封圈损坏是导致某热电1号机组左侧电动主汽门泄漏事件的直接原因。
某热电2017年9月份进行1号机组A级检修时对该阀门进行解体检修,对自密封圈进行更换。现机组大修后经历了3次启停,最近一次启动后已经运行1个月,基本可以排除由于明显的检修质量问题引起本次泄漏。所以,该自密封圈质量问题应是自密封圈损坏的主要原因。
(二)管理原因
1、某热电备品备件管理的教育培训不到位,对备品备件的管理、验收技能等方面的培训不到位,对备品备件的质量做不到有效管控。
2、某热电备件管理不严格,对于不同厂家不同批次的备件办理出库以后随意堆放,无法追溯密封垫的厂家和生产批次。
3、点检人员只能从外观及尺寸上进行验收,缺乏对自密封圈材料及强度方面的验收手段。
4、某热电电动门的检修文件包对检修工艺的要求、对备件要求的记录不详细、不全面,作业文件验收标准的内容不准确、不细致。
五、事件性质
通过对事件原因的分析,此次事件是一起非人为责任事件。
六、今后应采取的措施
1、某热电要加强备品备件管理,认真做好备品备件质量验收工作,保证备品备件质量。
2、某热电要加强点检人员技术培训工作,重点包括备品备件管理制度及重要系统备品备件材料分析方法。
3、某热电要利用停机检修机会及时对全厂4台电动主汽阀螺栓、自密封垫进行检查,避免同类事件发生。
4、某热电要加强设备检修文件包管理,进一步完善重要、复杂设备的检修作业指导书。
5、各单位要充分吸取本次事件中暴露出的安全管理方面的教训,举一反三,加强设备治理,抓好隐患排查,确保安全生产形势平稳可控。
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